Отключение энергоблока № 2 НВАЭС-2 от сети 11.06.2020 защитой по повышению уровня в сепаратосборнике

Содержание

Слайд 2

Исходное состояние Энергоблок № 2 НВАЭС-2 в эксплуатационном состоянии «Работа на

Исходное состояние

Энергоблок № 2 НВАЭС-2 в эксплуатационном состоянии «Работа на мощности»:


NТЕПЛ=3180 МВт;
NН=98%;
NЭЛ=1103 МВт
Состояние основного оборудования:
в работе - оборудование в соответствии с РТРБЭ;
каналы № 1, 2 СБ - в режиме «дежурство».
Слайд 3

Развитие событий: что произошло

Развитие событий: что произошло

Слайд 4

Последствия события Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации – не было.

Последствия события

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации – не было.
Радиационная обстановка

– без изменений.
Недовыработка электроэнергии – 26,905 млн. кВт∙ч.
Слайд 5

Оперативное информирование о событии Направлены оперативное и предварительные сообщения о произошедшем событии в установленном порядке.

Оперативное информирование о событии

Направлены оперативное и предварительные сообщения о произошедшем событии

в установленном порядке.
Слайд 6

Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.06.2020 № 9/02/848-П образована комиссия по

Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.06.2020 № 9/02/848-П образована комиссия по

расследованию.
Сняты архивы по произошедшему событию, выполнен их анализ.
Проведены собеседования с оперативным персоналом, рассмотрены и проанализированы пояснительные записки оперативного персонала, аудио- и видеозаписи переговоров, действий персонала БПУ при возникновении и ликвидации нарушения, записи в оперативных журналах.
Расследование завершено. Оформлен отчет в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016.

Принятые меры для выяснения причин события

Слайд 7

В ходе нарушения имело место три последовательных события Отключение ГЦНА-1 при

В ходе нарушения имело место три последовательных события

Отключение ГЦНА-1 при проведении

работ по продувки импульсных линий датчиков на сливе уплотняющей воды;
Отключение ГЦНА-2 по повышению уровня в ПГ-2 до 2,9 м;
Отключение ТА от сети защитой по повышению уровня в СС СПП более 0,995 м.
Слайд 8

Событие №1 (Отключение ГЦНА-1 при проведении работ по продувке импульсных линий

Событие №1 (Отключение ГЦНА-1 при проведении работ по продувке импульсных линий

датчиков на сливе уплотняющей воды )
В процессе суточного регулирования нагрузки энергоблока в диапазоне 100-80-100% с 03.06.2020 по 10.06.2020 наблюдался рост значения давления в трубопроводах слива уплотняющей воды ГЦНА-1÷4 (0,23 МПа; 0,21 МПа; 0,3 МПа; 0,27 МПа).
Административно-техническим персоналом РЦ-6 принято решение выполнить продувку импульсных линий КИП давления и удаление воздуха из трубопровода слива уплотняющей воды.
В ходе работ по продувке импульсных линий КИП давления трубопровода слива уплотняющей воды ГЦНА-1 из-за неправильных действий персонала ЦТАИ сработала защита (21JEB10EZ200M) по снижению давления (менее 0,049 МП) на сливе уплотняющей воды.
Слайд 9

Анализ подготовки и проведения работ по продувке импульсных линий датчиков на

Анализ подготовки и проведения работ по продувке импульсных линий датчиков на

сливе уплотняющей воды

При выполнении операции по пункту 9 Бланка переключений № 73 «Восстановления работоспособности измерительных каналов 21KBA61CP001 A, B, C параметра «Давление линии слива уплотняющей воды ГЦНА» участвующих в алгоритмах TXS» ДИ ЦТАИ выполнил ввод имитирующих сигналов на сервисной станции одновременно в трех каналах 0,234 Мпа вместо 0,334 МПа.
НСЦТАИ осуществлял недостаточный контроль за выполнением работ подчиненным персоналом.
Типовая программа «Восстановления работоспособности измерительных каналов УСБТ, АЗ-ПЗ, УСБИ э/б № 2НВАЭС-2» не содержит требований о поканальном вводе имитирующих значений.

Слайд 10

Графики параметров

Графики параметров

Слайд 11

Событие №2 (Отключение ГЦНА-2 по повышению уровня в ПГ-2 до 2,9м.)

Событие №2 (Отключение ГЦНА-2 по повышению уровня в ПГ-2 до 2,9м.)

Повышение уровня в ПГ-2 произошло из-за некорректной работы регулятора уровня в следствие запаздывания передачи сигналов, формирующих расчетное значение расхода пара, в алгоритм работы регулятора.
Слайд 12

Анализ причин некорректной работы регулятора уровня ПГ-2 Значение времени циклической передачи

Анализ причин некорректной работы регулятора уровня ПГ-2

Значение времени циклической передачи телеграмм

AKS21 в шкафах 21CMA22, 22CMB22 (с 1секунды на 30секунд) было изменено в рамках реализации Решения по оптимизации информационного обмена передачи данных технологических параметров по шине EN, после завершения этапа ПНР.
Данное изменение ППО прошло процедуру верификации согласно пунктов 4, 5 Решения и было передано АО «РАСУ» в адрес Нововоронежской АЭС и АО «Атомэнергопроект» для последующей реализации.
Слайд 13

Графики параметров

Графики параметров

Слайд 14

Графики параметров (ПНР)

Графики параметров (ПНР)

Слайд 15

Событие №3 (Отключение ТА от сети защитой по повышению уровня в

Событие №3 (Отключение ТА от сети защитой по повышению уровня в

СС СПП более 0,995 м)

Значения показаний уровня в верхней камере СС СПП перед толчком турбины составляли 0,05 м, после набора нагрузки турбины показания уровня в верхней камере СС СПП выросли до 0,15 м. (После ППР-2020 импульсные линии датчиков КИП уровня верхней камеры СС СПП были продуты согласно программы пуска блока).
В инструкции по эксплуатации системы сепарации и промперегрева указано требование по контролю за параметрами в СС СПП нижней камеры и отсутствует требование по контролю параметров в верхней камере СС СПП.
При последовательном отключении ГЦНА-1, 2 давление и температура в СС СПП непрерывно снижались вслед за разгрузкой ТА.
Снижение давления в верхней камере происходило интенсивней, чем в нижней камере, что привело к закрытию обратных клапанов на линии слива сепарата и увеличению уровня в верхней камере до значения срабатывания защиты (0,995 м).

Слайд 16

Внутри корпуса 1 установлена перегородка 6, разделяющая корпус 1 на водяной

Внутри корпуса 1 установлена перегородка 6, разделяющая корпус 1 на водяной

7 и паровой 8 отсеки. На перегородке 6 установлены дыхательный патрубок 9 и обратные клапаны 10, через которые происходит слив сепарата из парового отсека в водяной отсек.

Устройство и принцип работы сепаратосборника СПП

Слайд 17

Анализ алгоритма защиты турбины по уровню в СС СПП Реализация алгоритма

Анализ алгоритма защиты турбины по уровню в СС СПП
Реализация алгоритма срабатывания

защиты по уровню в СС СПП на НВАЭС-2 происходит по логике «2 из 3» по повышению уровней в СС СПП более 0,995 м.
На ЛАЭС-2 реализован аналогичный алгоритм срабатывания защиты по уровню в СС СПП, но с дополнительным условием подтверждения появления уровня сепарата в корпусе любого СПП.
Слайд 18

Графики параметров

Графики параметров

Слайд 19

Непосредственные причины нарушения (почему произошло) Событие №1 Ошибочный ввод цифровых (численных)

Непосредственные причины нарушения (почему произошло)

Событие №1
Ошибочный ввод цифровых (численных) значений на

сервисной станции одновременно в трех измерительных каналах.
Событие №2
Некорректная работа регулятора уровня в следствие запаздывания передачи сигналов, формирующих расчетное значение расхода пара.
Событие №3
Отсутствие в алгоритме срабатывания защиты на останов турбины по уровню в СС СПП дополнительного условия по повышению уровня в нижнем днище любого СПП.
Слайд 20

Коренные причины нарушения ( почему не было предотвращено) Событие №1 Ошибка

Коренные причины нарушения ( почему не было предотвращено)

Событие №1
Ошибка оперативного персонала ЦТАИ

(ДИ ЦТАИ) в следствие снижения внимания.
Недостаточный контроль со стороны НС ЦТАИ за выполнением технологических операций с измерительными каналами ТЗиБ.
Отсутствие в типовой программе «Восстановления работоспособности измерительных каналов УСБТ, АЗ-ПЗ, УСБИ э/б № 2НВАЭС-2» требований о поканальном вводе имитирующих значений.
Событие №2
Недостаточный анализ персоналом специализированных организаций (АО «Атомэнергопроект» и АО «РАСУ») вносимых изменений в GET-проект.
Слайд 21

Коренные причины нарушения ( почему не было предотвращено) Событие №3 Недостатки

Коренные причины нарушения ( почему не было предотвращено)

Событие №3
Недостатки проектного алгоритма срабатывания

защиты на останов турбины по уровню в СС СПП в части отсутствия условия по повышению уровня в нижнем днище любого СПП.
Способствующий фактор: Отсутствие в разделе по эксплуатации системы сепарации и промперегрева инструкции требования по контролю уровня в верхней камере СС СПП.
Слайд 22

В части проектирования систем (элементов): Разработать и реализовать решение по корректировке

В части проектирования систем (элементов):
Разработать и реализовать решение по корректировке времени

передачи телеграмм, способных повлиять на устойчивую работу энергоблока.
Разработать и реализовать решение по изменению алгоритма защиты по уровню в СПП по аналогии с алгоритмом, реализованном на оборудовании ЛАЭС-2.
Разработать и реализовать решение по обеспечению промежуточной сигнализации при отклонении значения уровня в верхней камере СС СПП.

Корректирующие меры

Слайд 23

В части выявления недостатков процедур: Внести изменения Типовую программу «Восстановления работоспособности

В части выявления недостатков процедур:
Внести изменения Типовую программу «Восстановления работоспособности измерительных

каналов УСБТ, АЗ-ПЗ, УСБИ э/б № 2НВАЭС-2» в части требования по поканальному выводу ТЗиБ с проверкой введенных значений.
Выполнить проверку эксплуатационной документации и рабочих программ, разработанных персоналом ЦТАИ, на предмет наличия требований по поканальному выводу ТЗиБ с проверкой введенных значений. По результатам проверки, при необходимости, разработать и ввести в действие график корректировки эксплуатационной документации и рабочих программ.
Внести изменения в «Инструкцию по эксплуатации системы сепарации и промперегрева энергоблока №1, 2 НВАЭС-2» в части требований по контролю уровня в верхней камере СС СПП.

Корректирующие меры (продолжение)

Слайд 24

В части персонала: Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу (НС ЦТАИ,

В части персонала:
Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу (НС ЦТАИ, ДИ

ЦТАИ, работавших на момент события) по ОПЭ АС, ДПИ.
Провести занятие с НС ЦТАИ и ДИ ЦТАИ, допустившими неправильные действия, с акцентированием внимания на причинах ошибок персонала, по теме «Инструменты предотвращения ошибок персонала».

Корректирующие меры (продолжение)

Заключительный слайд